1. 故障現(xiàn)象
裝載機通常采用循環(huán)作業(yè)方式,其動臂升、降時間是作業(yè)循環(huán)的重要參數(shù)。合理縮短動臂升、降時間,可有效提高裝載機的作業(yè)效率、加快施工作業(yè)進度。我公司試制 1 臺某型裝載機,在完成組裝后的測試過程中,出現(xiàn)了動臂下降緩慢的故障。該裝載機設(shè)計要求動臂下降時間為 3.5s,而實際測量值為 5s。
2. 工作原理
該型裝載機動臂液壓回路由工作泵、換向閥、動臂缸等組成,其工作原理如圖 1 所示?,F(xiàn)以動臂下降過程為例,說明動臂液壓回路工作原理。操縱先導(dǎo)手柄,將換向閥閥芯移動到動臂下降位置。此時工作泵出油口 P 輸出的壓力油流經(jīng)換向閥進油口 P 1、換向閥內(nèi)部通道、換向閥油口 A2、動臂缸有桿腔油口 A3 進入其有桿腔,推動活塞桿從有桿腔向無桿腔移動。動臂缸無桿腔中流出的液壓油經(jīng)無桿腔油口 B 3、換向閥油口B 2、換向閥內(nèi)部通道、換向閥油口M T流回液壓油箱。
3. 查找故障原因
根據(jù)該裝載機故障現(xiàn)象和動臂液壓系統(tǒng)工作原理,我們懷疑其動臂液壓系統(tǒng)回油背壓有問題。為此我們在該裝載機空載狀態(tài)下,對其動臂液壓系統(tǒng)壓力進行了全面測試。該測試的操作循環(huán)如下:發(fā)動機大油門時舉升動臂到動臂缸行程終點→動臂缸憋壓→發(fā)動機怠速時換向閥閥芯處于浮動狀態(tài)→動臂下降。測試動臂液壓系統(tǒng)各油口壓力,測得的壓力曲線如圖 2 所示。圖 2 中曲線 1 為工作泵出口P 油壓變化曲線,曲線 2 為換向閥 B 2 口油壓變化曲線,曲線 3 為動臂缸 B 3 口油壓變化曲線,曲線 4 為換向閥 M T 口油壓變化曲線。
取動臂下降狀態(tài)時各油口壓力的平均值,計算壓力損失:動臂缸 B 3 口壓力為 3.5MPa,換向閥 B 2 口壓力為 2.5MPa,動臂缸 B 3 口到換向閥 B 2 口的壓力損失為 1.0MPa;換向閥M T 口的壓力為 0.7MPa,換向閥 B 2 口至換向閥 M T 口的壓力損失為1.8MPa;換向閥 T 口壓力為 0MPa,換向閥 M T 口到T 口壓力損失為 0.7MPa。通過測試和計算可知,動臂液壓系統(tǒng)各部分的壓力損失均偏大,由此造成動臂液壓系統(tǒng)回油背壓偏大。
4. 改進過程
(1)第一次改進
為了減小動臂液壓系統(tǒng)壓力損失及回油背壓,我們采取了以下 2 項改進措施:
一是將動臂缸 B 3 油口到換向閥 B 2 油口之間的管路直徑由 19mm 加大到 25mm。經(jīng)再次測試,此處管路的壓力損失由 1.0MPa 減小到 0.5MPa。
二是改進換向閥閥芯結(jié)構(gòu),增大換向閥回油通路,以期減少換向閥 B 2 油口至 M T 油口的壓力損失。改進前、后換向閥閥芯結(jié)構(gòu)如圖 3 所示。
由于受換向閥結(jié)構(gòu)尺寸的限制,改進后測試動臂下降時間為 4.6s,仍未達到設(shè)計要求值。
(2)第二次改進
由于換向閥回油通路已無增大空間,我們采取了外加浮動下降閥的方案,其結(jié)構(gòu)及原理如圖 4 所示。當操縱動臂下降時,換向閥的先導(dǎo)油同時流向浮動下降閥的控制口,推動浮動下降閥閥芯換向,動臂缸無桿腔 B 3 油口及其有桿腔A3 油口同時通過T 口流回液壓油箱,起到增大換向閥回油通徑的作用,從而減小了回油背壓并縮短了動臂下降時間。將改進后的換向閥安裝在該裝載機上后測試,其動臂下降時間滿足了 3.5s的設(shè)計要求。
作者:朱艷平 張安民 丁平芳 趙梅
來源:《工程機械與維修》2018年第三期
修機|裝載機動臂下降緩慢的原因及改進過程
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來源:匠客工程機械
1. 故障現(xiàn)象
裝載機通常采用循環(huán)作業(yè)方式,其動臂升、降時間是作業(yè)循環(huán)的重要參數(shù)。合理縮短動臂升、降時間,可有效提高裝載機的作業(yè)效率、加快施工作業(yè)進度。我公司試制 1 臺某型裝載機,在完成組裝后的測試過程中,出現(xiàn)了動臂下降緩慢的故障。該裝載機設(shè)計要求動臂下降時間為 3.5s,而實際測量值為 5s。
2. 工作原理
該型裝載機動臂液壓回路由工作泵、換向閥、動臂缸等組成,其工作原理如圖 1 所示?,F(xiàn)以動臂下降過程為例,說明動臂液壓回路工作原理。操縱先導(dǎo)手柄,將換向閥閥芯移動到動臂下降位置。此時工作泵出油口 P 輸出的壓力油流經(jīng)換向閥進油口 P 1、換向閥內(nèi)部通道、換向閥油口 A2、動臂缸有桿腔油口 A3 進入其有桿腔,推動活塞桿從有桿腔向無桿腔移動。動臂缸無桿腔中流出的液壓油經(jīng)無桿腔油口 B 3、換向閥油口B 2、換向閥內(nèi)部通道、換向閥油口M T流回液壓油箱。
3. 查找故障原因
根據(jù)該裝載機故障現(xiàn)象和動臂液壓系統(tǒng)工作原理,我們懷疑其動臂液壓系統(tǒng)回油背壓有問題。為此我們在該裝載機空載狀態(tài)下,對其動臂液壓系統(tǒng)壓力進行了全面測試。該測試的操作循環(huán)如下:發(fā)動機大油門時舉升動臂到動臂缸行程終點→動臂缸憋壓→發(fā)動機怠速時換向閥閥芯處于浮動狀態(tài)→動臂下降。測試動臂液壓系統(tǒng)各油口壓力,測得的壓力曲線如圖 2 所示。圖 2 中曲線 1 為工作泵出口P 油壓變化曲線,曲線 2 為換向閥 B 2 口油壓變化曲線,曲線 3 為動臂缸 B 3 口油壓變化曲線,曲線 4 為換向閥 M T 口油壓變化曲線。
取動臂下降狀態(tài)時各油口壓力的平均值,計算壓力損失:動臂缸 B 3 口壓力為 3.5MPa,換向閥 B 2 口壓力為 2.5MPa,動臂缸 B 3 口到換向閥 B 2 口的壓力損失為 1.0MPa;換向閥M T 口的壓力為 0.7MPa,換向閥 B 2 口至換向閥 M T 口的壓力損失為1.8MPa;換向閥 T 口壓力為 0MPa,換向閥 M T 口到T 口壓力損失為 0.7MPa。通過測試和計算可知,動臂液壓系統(tǒng)各部分的壓力損失均偏大,由此造成動臂液壓系統(tǒng)回油背壓偏大。
4. 改進過程
(1)第一次改進
為了減小動臂液壓系統(tǒng)壓力損失及回油背壓,我們采取了以下 2 項改進措施:
一是將動臂缸 B 3 油口到換向閥 B 2 油口之間的管路直徑由 19mm 加大到 25mm。經(jīng)再次測試,此處管路的壓力損失由 1.0MPa 減小到 0.5MPa。
二是改進換向閥閥芯結(jié)構(gòu),增大換向閥回油通路,以期減少換向閥 B 2 油口至 M T 油口的壓力損失。改進前、后換向閥閥芯結(jié)構(gòu)如圖 3 所示。
由于受換向閥結(jié)構(gòu)尺寸的限制,改進后測試動臂下降時間為 4.6s,仍未達到設(shè)計要求值。
(2)第二次改進
由于換向閥回油通路已無增大空間,我們采取了外加浮動下降閥的方案,其結(jié)構(gòu)及原理如圖 4 所示。當操縱動臂下降時,換向閥的先導(dǎo)油同時流向浮動下降閥的控制口,推動浮動下降閥閥芯換向,動臂缸無桿腔 B 3 油口及其有桿腔A3 油口同時通過T 口流回液壓油箱,起到增大換向閥回油通徑的作用,從而減小了回油背壓并縮短了動臂下降時間。將改進后的換向閥安裝在該裝載機上后測試,其動臂下降時間滿足了 3.5s的設(shè)計要求。
作者:朱艷平 張安民 丁平芳 趙梅
來源:《工程機械與維修》2018年第三期
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