1 故障現(xiàn)象
某型挖掘機投放市場一段時間后,部分挖掘機燃油箱安裝座端部出現(xiàn)焊縫開裂故障,造成燃油箱底部鋼板出現(xiàn)裂縫,導致燃油箱漏油。燃油箱底部鋼板開裂位置如圖 1 所示。
2 故障排查
燃油箱底座焊縫開裂造成燃油箱底部鋼板開裂并漏油,主要有以下 2 方面原因:一是燃油箱底座焊縫存在焊接質(zhì)量問題,二是燃油箱底座結構不合理。為此我們進行了以下排查。
2.1 檢查燃油箱底座焊縫質(zhì)量
燃油箱底座由厚度為 4.5mm 的 Q235B 鋼板折彎成槽形,再將兩邊采用斷續(xù)焊的方法焊接在燃油箱底部,焊縫為角焊縫,焊腳尺寸為4mm。為了判斷焊接質(zhì)量是否符合技術要求,我們分別對開裂位置的焊縫進行超聲波探傷和斷面剖切檢查,經(jīng)過探傷和檢查焊縫質(zhì)量良好,不存在焊接缺陷。
2.2 檢查燃油箱底座受力情況
我們應用 ANSYS 仿真軟件,對挖掘機工作時燃油箱底座受力情況進行分析。分析結果顯示,挖掘機在進行挖掘時燃油箱底座僅受到壓力,焊縫受力較小。挖掘機在進行回轉(zhuǎn)時燃油箱底座受到較大的橫向載荷,焊縫受力較大。尤其是燃油箱加滿燃油、挖掘機做連續(xù)回轉(zhuǎn)動作時,燃油箱與底座的焊縫會受到很大的橫向沖擊力及拉應力。
燃油箱通過底座固定在挖掘機回轉(zhuǎn)平臺上,在挖掘機進行回轉(zhuǎn)時,燃油箱和燃油產(chǎn)生的離心力以及燃油箱內(nèi)部燃油晃動時的沖擊力,都集中到底座上,使燃油箱底座焊縫受力較大。特別是挖掘機做回轉(zhuǎn)動作的啟動和停止瞬間,底座焊縫承受的沖擊力更大。通過仿真分析發(fā)現(xiàn),燃油箱底座受到的沖擊力并不是均勻分布到底座上,而從底座中間至兩端逐漸增大,最大的受力位置集中于底座的兩端,造成底座兩端的焊縫出現(xiàn)應力集中,挖掘機長工作時間較長后就會導致其焊縫開裂。
如果燃油箱底座焊縫開裂初期不能及時發(fā)現(xiàn),隨著焊縫開裂的延伸,會造成燃油箱底板母材出現(xiàn)裂縫,從而導致燃油的泄漏。由此可見,造成燃油箱漏油主要原因是燃油箱底座結構設計不合理,使其端部位置出現(xiàn)應力集中,從而引發(fā)該故障。
3 燃油箱修復方法
查明故障原因后,我們迅速對所有已銷售該型挖掘機的燃油箱進行了檢查,并對出現(xiàn)裂縫的燃油箱進行了修復,具體修復方法如下所述。
3.1 修復裂縫
首先將燃油箱底座切割下來,找到燃油箱箱體發(fā)生裂縫的位置,某個燃油箱底板裂縫如圖 2 所示。
修復燃油箱底部裂縫的方法如下:
先使用磨光機沿裂縫磨出溝槽,再用焊機將溝槽填平,最后將焊縫打磨平整。由于燃油箱箱體板厚為 4.5mm,所磨溝槽過深容易切透,過淺焊接不夠牢固,所以磨削深度以3mm 為宜。
3.2 增加 U 形板
為了解決燃油箱底座端部焊縫應力集中問題,我們在燃油箱底座端部補焊 1 塊 U 形板,U 形板周圈焊接在燃油箱底板上,使燃油箱底座的受力由 2 個端部,轉(zhuǎn)變?yōu)榫鶆蚍植嫉饺加拖涞装迳希_到增加受力面積的效果。為了消除焊接收弧時造成的應力集中,燃油箱底座端部預留 5mm 不予焊接。消除燃油箱底座應力集中的方法如圖 3 所示。
4 燃油箱底座改進方法
4.1 改進結構
為了避免以后制作的燃油箱底座再次出現(xiàn)開裂故障,需從減小應力集中入手改進其結構。為此,我們將燃油箱底座改進為模具模壓成型的凹槽結構,這樣就可以保證底座四周均可以焊接,以增加焊縫長度,減小焊縫受力,且能保證各條焊縫受力均勻,由此避免了底座端部焊縫出現(xiàn)應力集中問題。
4.2 重新設計焊縫
為了加強燃油箱底座焊縫受力能力,我們根據(jù)燃油箱箱體尺寸重新設計焊縫,使底座兩端焊縫與燃油箱箱體側面的焊縫連成一體,這樣不僅可以有效消除焊縫應力集中,而且在挖掘機回轉(zhuǎn)時可使底座的受力均勻地傳遞到燃油箱側面。改進后的燃油箱底座結構及焊接方法如圖 4 所示。
5 改進效果
上述燃油箱修復方法和新燃油箱底座改進方法實施后生產(chǎn)的該型號挖掘機,已有 1000 多臺的市場保有量,這些挖掘機有的工作時間已超過 8000h,再沒有出現(xiàn)過燃油箱底座開裂、燃油箱漏油問題。
作者:朱東烈 魏敬成 王成
來源:《工程機械與維修》2018年第4期
修機|某型挖掘機燃油箱底座的結構改進
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來源:匠客工程機械
1 故障現(xiàn)象
某型挖掘機投放市場一段時間后,部分挖掘機燃油箱安裝座端部出現(xiàn)焊縫開裂故障,造成燃油箱底部鋼板出現(xiàn)裂縫,導致燃油箱漏油。燃油箱底部鋼板開裂位置如圖 1 所示。
2 故障排查
燃油箱底座焊縫開裂造成燃油箱底部鋼板開裂并漏油,主要有以下 2 方面原因:一是燃油箱底座焊縫存在焊接質(zhì)量問題,二是燃油箱底座結構不合理。為此我們進行了以下排查。
2.1 檢查燃油箱底座焊縫質(zhì)量
燃油箱底座由厚度為 4.5mm 的 Q235B 鋼板折彎成槽形,再將兩邊采用斷續(xù)焊的方法焊接在燃油箱底部,焊縫為角焊縫,焊腳尺寸為4mm。為了判斷焊接質(zhì)量是否符合技術要求,我們分別對開裂位置的焊縫進行超聲波探傷和斷面剖切檢查,經(jīng)過探傷和檢查焊縫質(zhì)量良好,不存在焊接缺陷。
2.2 檢查燃油箱底座受力情況
我們應用 ANSYS 仿真軟件,對挖掘機工作時燃油箱底座受力情況進行分析。分析結果顯示,挖掘機在進行挖掘時燃油箱底座僅受到壓力,焊縫受力較小。挖掘機在進行回轉(zhuǎn)時燃油箱底座受到較大的橫向載荷,焊縫受力較大。尤其是燃油箱加滿燃油、挖掘機做連續(xù)回轉(zhuǎn)動作時,燃油箱與底座的焊縫會受到很大的橫向沖擊力及拉應力。
燃油箱通過底座固定在挖掘機回轉(zhuǎn)平臺上,在挖掘機進行回轉(zhuǎn)時,燃油箱和燃油產(chǎn)生的離心力以及燃油箱內(nèi)部燃油晃動時的沖擊力,都集中到底座上,使燃油箱底座焊縫受力較大。特別是挖掘機做回轉(zhuǎn)動作的啟動和停止瞬間,底座焊縫承受的沖擊力更大。通過仿真分析發(fā)現(xiàn),燃油箱底座受到的沖擊力并不是均勻分布到底座上,而從底座中間至兩端逐漸增大,最大的受力位置集中于底座的兩端,造成底座兩端的焊縫出現(xiàn)應力集中,挖掘機長工作時間較長后就會導致其焊縫開裂。
如果燃油箱底座焊縫開裂初期不能及時發(fā)現(xiàn),隨著焊縫開裂的延伸,會造成燃油箱底板母材出現(xiàn)裂縫,從而導致燃油的泄漏。由此可見,造成燃油箱漏油主要原因是燃油箱底座結構設計不合理,使其端部位置出現(xiàn)應力集中,從而引發(fā)該故障。
3 燃油箱修復方法
查明故障原因后,我們迅速對所有已銷售該型挖掘機的燃油箱進行了檢查,并對出現(xiàn)裂縫的燃油箱進行了修復,具體修復方法如下所述。
3.1 修復裂縫
首先將燃油箱底座切割下來,找到燃油箱箱體發(fā)生裂縫的位置,某個燃油箱底板裂縫如圖 2 所示。
修復燃油箱底部裂縫的方法如下:
先使用磨光機沿裂縫磨出溝槽,再用焊機將溝槽填平,最后將焊縫打磨平整。由于燃油箱箱體板厚為 4.5mm,所磨溝槽過深容易切透,過淺焊接不夠牢固,所以磨削深度以3mm 為宜。
3.2 增加 U 形板
為了解決燃油箱底座端部焊縫應力集中問題,我們在燃油箱底座端部補焊 1 塊 U 形板,U 形板周圈焊接在燃油箱底板上,使燃油箱底座的受力由 2 個端部,轉(zhuǎn)變?yōu)榫鶆蚍植嫉饺加拖涞装迳希_到增加受力面積的效果。為了消除焊接收弧時造成的應力集中,燃油箱底座端部預留 5mm 不予焊接。消除燃油箱底座應力集中的方法如圖 3 所示。
4 燃油箱底座改進方法
4.1 改進結構
為了避免以后制作的燃油箱底座再次出現(xiàn)開裂故障,需從減小應力集中入手改進其結構。為此,我們將燃油箱底座改進為模具模壓成型的凹槽結構,這樣就可以保證底座四周均可以焊接,以增加焊縫長度,減小焊縫受力,且能保證各條焊縫受力均勻,由此避免了底座端部焊縫出現(xiàn)應力集中問題。
4.2 重新設計焊縫
為了加強燃油箱底座焊縫受力能力,我們根據(jù)燃油箱箱體尺寸重新設計焊縫,使底座兩端焊縫與燃油箱箱體側面的焊縫連成一體,這樣不僅可以有效消除焊縫應力集中,而且在挖掘機回轉(zhuǎn)時可使底座的受力均勻地傳遞到燃油箱側面。改進后的燃油箱底座結構及焊接方法如圖 4 所示。
5 改進效果
上述燃油箱修復方法和新燃油箱底座改進方法實施后生產(chǎn)的該型號挖掘機,已有 1000 多臺的市場保有量,這些挖掘機有的工作時間已超過 8000h,再沒有出現(xiàn)過燃油箱底座開裂、燃油箱漏油問題。
作者:朱東烈 魏敬成 王成
來源:《工程機械與維修》2018年第4期
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